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立磨和球磨機(jī)組成水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的調(diào)試
2017-02-11

立磨和球磨機(jī)組成水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的調(diào)試

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1 工藝流程及主要參數(shù)

  淶水冀東水泥有限公司3個(gè)水泥粉磨系統(tǒng)均采用JLMS-24.3立磨與Φ4.8m×9.5m球磨機(jī)組成聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。JLMS-24.3立磨裝機(jī)功率2240kW,磨盤中徑2400mm,3個(gè)磨輥,磨盤轉(zhuǎn)速33.58r/min,產(chǎn)量210t/h,入料粒度≤30mm;配套選粉機(jī)JXF4100GY,成品量180~220t/h,比表面積≥200m2/kg,最大喂料量600t/h,通過(guò)氣體溫度≤150℃,通風(fēng)量(70~90℃)180000m3/h;球磨機(jī)Φ4.8m×9.5m,裝機(jī)功率3550kW,產(chǎn)量180t/h,生產(chǎn)P·O42.5水泥時(shí),比表面積360~380  m2/kg;配套O-Sepa選粉機(jī),通風(fēng)量240000m3/h,最大通過(guò)量720t/h。水泥粉磨系統(tǒng)工藝流程見圖1,系統(tǒng)設(shè)計(jì)指標(biāo):生產(chǎn)P·O42.5水泥,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量180t/h,分步電耗35.5kWh/t,比表面積360m2/kg,生產(chǎn)P·C32.5水泥,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量240t/h,分步電耗26.6kWh/t,比表面積370m2/kg。物料配比及相應(yīng)的水分情況見表1。

2 出現(xiàn)的問題

  該公司3個(gè)水泥粉磨系統(tǒng)于2012年2月起陸續(xù)進(jìn)入試生產(chǎn),調(diào)試初期存在的主要問題:1)立磨振動(dòng)大,經(jīng)常跳停,開停機(jī)頻繁,個(gè)別部件因振動(dòng)大而損壞;2)熟料易磨性差。由此導(dǎo)致立磨系統(tǒng)故障較多,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低。

3 問題分析和改造措施

3.1 改造立磨下料溜子,調(diào)整偏料,穩(wěn)定料層

  由于生產(chǎn)一線技術(shù)人員缺乏操作經(jīng)驗(yàn),立磨初期運(yùn)行時(shí)振動(dòng)過(guò)大,水平振動(dòng)值在3.7mm/s,垂直振動(dòng)值在4mm/s,并且隨著料層的變化等因素影響,有時(shí)振動(dòng)值還會(huì)更高,達(dá)到8mm/s。通過(guò)分析,立磨振動(dòng)時(shí),其主電動(dòng)機(jī)電流波動(dòng)較大,最低值在100A左右,而最高值在145A 左右,立磨循環(huán)斗式提升機(jī)的電流波動(dòng)也較大,極差在25A左右,初步判斷為立磨系統(tǒng)下料不均造成的。在進(jìn)磨觀察磨盤上的物料分布情況時(shí)發(fā)現(xiàn),磨內(nèi)中心溜子的出料有明顯的偏差,磨內(nèi)的東側(cè)和南側(cè)(即斗式提升機(jī)下料點(diǎn)和選粉機(jī)回粉)的物料較多,并且對(duì)應(yīng)上部溜子的磨損也較為嚴(yán)重,而其他兩個(gè)方向的物料較少,基本符合磨內(nèi)下料點(diǎn)偏移和下料不均的判斷。隨即安排在入磨的中心溜子內(nèi)增加了寬度100mm厚度10mm的圓環(huán)緩沖板,見圖2。

  一方面它降低了入磨物料高落差對(duì)溜子的沖刷,另一方面圓環(huán)的收口作用使得物料的下料點(diǎn)發(fā)生了變化,將原先的單點(diǎn)偏心下料改成接近中心下料,改善了物料在磨盤上的偏離現(xiàn)象。同時(shí),適當(dāng)調(diào)整h值的大小(原設(shè)計(jì)600mm,最終改為400mm),使得下料波動(dòng)時(shí),可以起到一定的緩沖作用,穩(wěn)定料床。

3.2 選粉機(jī)粗粉下料管上加裝簡(jiǎn)易穩(wěn)料鎖風(fēng)閥

  立磨上部的緩沖料倉(cāng)有效容量25t,其設(shè)置目的是喂料出現(xiàn)異常情況時(shí)可以有所緩沖,實(shí)際正常運(yùn)行時(shí)倉(cāng)內(nèi)基本不存料。物料經(jīng)由斗式提升機(jī)直接喂入緩沖料倉(cāng)再入磨,立磨粉磨過(guò)的物料經(jīng)由斗式提升機(jī)喂入立磨選粉機(jī),粗粉經(jīng)緩沖料倉(cāng)再次入磨,細(xì)粉喂入管磨機(jī)進(jìn)行進(jìn)一步粉磨。由于立磨選粉機(jī)下部的粗粉鎖風(fēng)閥是重錘式雙翻板鎖風(fēng)閥,其開閉由閥板上物料質(zhì)量的大小決定,所以是間斷的或隨機(jī)的,由此導(dǎo)致喂入磨盤的粗粉波動(dòng)。

  后經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)觀察,反復(fù)研究,在選粉機(jī)粗粉鎖風(fēng)閥下面的下料管處,現(xiàn)場(chǎng)加裝了一個(gè)簡(jiǎn)易穩(wěn)料鎖風(fēng)閥,其結(jié)構(gòu)見圖3,原來(lái)的雙翻板鎖風(fēng)閥保留不動(dòng)。橡膠皮帶板由橡膠輸送皮帶制成,其一側(cè)用法蘭固定,深入溜槽內(nèi)部的長(zhǎng)度可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)節(jié),溜槽內(nèi)部部分橡膠板的兩側(cè)用螺栓固定有兩塊耐磨鋼板制成的護(hù)板,護(hù)板與下料溜子的一側(cè)留有一定空隙,保持橡膠皮帶板能夠自由地?cái)[動(dòng)。選粉機(jī)原粗粉鎖風(fēng)閥是雙翻板鎖風(fēng)閥,有一定量的泄漏風(fēng),而新裝的簡(jiǎn)易穩(wěn)料鎖風(fēng)閥,當(dāng)物料堆積到一定量時(shí),可將橡膠皮帶板推開,出現(xiàn)開口,物料流出,當(dāng)物料少到一定量時(shí),由于上行泄漏氣流的作用,橡膠皮帶板回復(fù)原位,由于有擋板的作用,基本可以鎖住泄漏風(fēng)。實(shí)際生產(chǎn)時(shí),上述過(guò)程會(huì)平衡在一個(gè)相對(duì)固定的位置,物料持續(xù)向下流出,橡膠皮帶板限制泄漏風(fēng)在一個(gè)最小的范圍內(nèi),從而使得選粉機(jī)喂入立磨的粗粉流量基本穩(wěn)定,排除了波動(dòng)性。

  通過(guò)以上兩項(xiàng)改動(dòng)后立磨的振動(dòng)值大幅下降,基本穩(wěn)定在1.2mm/s的水平。

3.3 調(diào)整擋料圈高度和液壓缸蓄能器充氣壓力

  通過(guò)觀察中控室立磨主電動(dòng)機(jī)電流曲線和循環(huán)斗式提升機(jī)電流曲線,立磨的電流在95~100A左右,而立磨的額定電流在157A ,也就是說(shuō)立磨的有效功率只發(fā)揮了60%的水平。立磨上腔的加載壓力在8.8MPa左右,而波動(dòng)值超過(guò)了3MPa,現(xiàn)場(chǎng)各個(gè)磨輥的上下擺動(dòng)較大。從上述的一些參數(shù)及現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)象分析判斷立磨的磨內(nèi)料層較薄。為此,在利用經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和庫(kù)滿停機(jī)時(shí)間,將3臺(tái)磨的擋料圈加高了30mm(原設(shè)計(jì)50mm),加高后立磨的電流從原來(lái)的100A 左右上升到了130A左右,說(shuō)明立磨做功明顯提高,但是立磨加載壓力波動(dòng)大的問題還是沒有解決。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)立磨液壓缸活動(dòng)量較大和現(xiàn)場(chǎng)液壓站加壓泵頻繁啟動(dòng)的現(xiàn)象來(lái)看,初步懷疑是立磨上腔氮?dú)饽覊毫Φ停⒛サ谋盒Ч缓茫荒軐?duì)立磨的加載壓力進(jìn)行有效緩解和補(bǔ)充,致使加壓泵頻繁啟動(dòng)和壓力波動(dòng)較大。經(jīng)檢測(cè),立磨氮?dú)饽业膲毫H有2.5MPa,將其提高到4.5MPa,提高了加壓系統(tǒng)的柔性,立磨加載壓力波動(dòng)大的問題也隨之解決。

3.4 統(tǒng)一校準(zhǔn)磨輥間隙

  以前在單個(gè)液壓缸的底座銷軸和上部磨輥搖臂銷軸斷裂時(shí),只是簡(jiǎn)單地把斷裂的銷軸恢復(fù)并按照安裝時(shí)的磨輥間隙進(jìn)行調(diào)整,而忽略了由于磨盤、磨輥的磨損,其他兩個(gè)磨輥間隙已經(jīng)發(fā)生了變化,沒有統(tǒng)一地把三個(gè)磨輥的間隙一起調(diào)整,導(dǎo)致在運(yùn)行時(shí)三個(gè)磨輥受力不平衡,單個(gè)液壓缸受力偏載是造成銷軸斷裂的主要原因。臨時(shí)停機(jī),把磨機(jī)的三個(gè)液壓缸通過(guò)調(diào)整中間螺紋連接來(lái)統(tǒng)一標(biāo)定磨輥間隙,同時(shí)由于磨機(jī)振動(dòng)幅度大幅下降,液壓缸的銷軸斷裂問題也得到了解決。

3.5 提高熟料質(zhì)量,改善易磨性,為粉磨系統(tǒng)提高效率創(chuàng)造條件

  鑒于出篦冷機(jī)熟料溫度高(最高達(dá)165℃)、易磨性差的問題,安排窯系統(tǒng)以及質(zhì)檢部進(jìn)行溝通,及時(shí)調(diào)整配料方案,在窯系統(tǒng)能維持正常運(yùn)行的前提下,適當(dāng)提高熟料飽和比,增加熟料礦物中C3S含量,降低C2S含量。一方面提高了熟料的強(qiáng)度,另一方面由于C2S的減少,熟料的易磨性也有了很大改善。更重要的一點(diǎn),在2013年度的大修中把篦冷機(jī)高溫端的篦板做了改造,改造完成后出篦冷機(jī)的熟料溫度大幅度降低,目前穩(wěn)定在90℃左右,由于熟料的急冷效果明顯提高,熟料的易磨性有了明顯改善。

4 改后效果

  通過(guò)以上幾個(gè)方面的整改,水泥粉磨系統(tǒng)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量有了明顯提升,表2是改造前后的運(yùn)行數(shù)據(jù),表3是水泥粉磨系統(tǒng)改造前后操作參數(shù)對(duì)照。

注:1)“分步電耗月報(bào)指標(biāo)”系指統(tǒng)計(jì)月內(nèi)系統(tǒng)累計(jì)消耗電量除以累計(jì)產(chǎn)量;2)“性能指標(biāo)”系指系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間段內(nèi)所達(dá)到的指標(biāo)。

5 體會(huì)

  由立磨預(yù)粉磨和球磨機(jī)組成的水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)目前是諸多高效粉磨系統(tǒng)之一,尤其是對(duì)于已有單獨(dú)球磨機(jī)粉磨系統(tǒng)的提產(chǎn)降耗改造,不失為一項(xiàng)比較經(jīng)濟(jì)的選擇。但立磨和球磨機(jī)組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)的操作技能要求要比單獨(dú)球磨機(jī)粉磨系統(tǒng)復(fù)雜得多,其中關(guān)鍵之處在于充分發(fā)揮立磨預(yù)粉磨系統(tǒng)的效能,總結(jié)關(guān)鍵點(diǎn)如下:

  1)熟練操作,正確把握各相關(guān)參數(shù),如:系統(tǒng)壓力、蓄能器充氣壓力、風(fēng)機(jī)風(fēng)量及選粉機(jī)轉(zhuǎn)速等。

  2)系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)當(dāng)充分考慮喂料的連續(xù)性和穩(wěn)定性,優(yōu)化擋料圈高度,保持料床厚度適宜、穩(wěn)定,減小磨機(jī)振動(dòng)。

  3)進(jìn)入立磨的混合料應(yīng)當(dāng)保持適宜的水分,水分過(guò)高會(huì)因系統(tǒng)缺乏烘干能力導(dǎo)致產(chǎn)品水分超標(biāo),過(guò)低可能引起磨機(jī)振動(dòng)。

  4)立磨產(chǎn)生的半成品比表面積目前為210m2/kg,主電動(dòng)機(jī)電流130A。適當(dāng)調(diào)節(jié)操作可以將比表面積提高到250m2/kg以上,產(chǎn)量有望進(jìn)一步提高,分步電耗進(jìn)一步下降。

  5)該聯(lián)合粉磨系統(tǒng)經(jīng)調(diào)試正常運(yùn)行后,系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),可靠性較高。系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)與輥壓機(jī)和球磨機(jī)組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng)對(duì)應(yīng)指標(biāo)相近,但立磨的設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)用及復(fù)雜度都比輥壓機(jī)簡(jiǎn)單得多,不失為現(xiàn)有球磨機(jī)單獨(dú)粉磨系統(tǒng)節(jié)能改造的又一選擇。

 

作者:劉新玉,王利濤,朱鳳春

作者單位:唐山冀東水泥股份有限公司

文章摘自《水泥》雜志2015年第10期

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